“此次生產(chǎn)異常處理判斷準確、行動迅速,僅用8小時完成核心設(shè)備更換,成功化解潛在停產(chǎn)危機,最大限度減少了經(jīng)濟損失,更是刷新同類大型關(guān)鍵設(shè)備更換時間最短紀錄……”6月12日,吉林石化丙烯腈廠甲甲脂聯(lián)合車間主任王志偉在對此次生產(chǎn)異常進行總結(jié)時說。
在2天前的甲甲脂聯(lián)合車間控制室內(nèi),一直緊盯DCS屏幕的一甲裝置內(nèi)操注意到,酰胺加熱器出口溫度曲線直線下墜,幾秒內(nèi)竟狂跌30℃!那刺眼的斷崖式下跌軌跡,如同無聲的警報打破了車間內(nèi)的平靜。
“加熱器出口溫度異常驟降!”內(nèi)操的示警聲瞬間繃緊了所有人的神經(jīng)。值班長一聲令下,應(yīng)急響應(yīng)迅速啟動。工藝工程師快速沖向現(xiàn)場,分析崗人員同步疾行至取樣點……
結(jié)合以往經(jīng)驗,綜合各項指標,很快判斷出異常是加熱器內(nèi)部突發(fā)泄漏所致,而眼下正值下游ABS樹脂等產(chǎn)業(yè)需求旺盛,丙烯腈及其衍生物市場行情向好,一旦裝置因故障停車,不僅安全風(fēng)險劇增,更將造成經(jīng)濟損失。
工廠領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即拍板——立即更換核心設(shè)備。一場與時間賽跑的“閃電戰(zhàn)”全面打響。
搶修現(xiàn)場,加熱器法蘭上,粗壯螺栓在時間侵蝕下將生銹與法蘭盤死死咬合。施工作業(yè)人員輪番上陣,螺栓卻紋絲不動。技術(shù)骨干緊急“會診”,當(dāng)即打出“組合拳”,以特制液壓千斤頂沉穩(wěn)嵌入縫隙,將加長撬棍探入,在紅外定位儀精準指示下尋找到最佳著力點,高精度電動扳手隨后壓上,發(fā)出穩(wěn)定持續(xù)的扭矩轟鳴……螺栓拆除,法蘭面毫發(fā)無損。
更大的考驗接踵而至——吊裝新加熱器。這個重達數(shù)十噸的龐然大物,須毫厘不差地嵌入管線中。設(shè)備組依據(jù)實測數(shù)據(jù),屏幕上三維模型反復(fù)推演。吊裝指揮緊盯設(shè)備與管線的距離,最終嚴絲合縫落座,管線安然無恙,一次“零碰撞”吊裝圓滿完成。
此次搶修工藝組迅速完成高危物料退凈、置換及流程隔離;設(shè)備組高效完成舊設(shè)備拆卸、新設(shè)備吊裝對位與螺栓緊固;質(zhì)檢組全程跟蹤,對每一根螺栓緊固力矩進行三次交叉復(fù)測。最終,僅耗時8小時,便完成了這場核心設(shè)備更換,成功化解潛在停產(chǎn)危機。
“8小時絕非偶然!”王志偉道出成功秘訣:“設(shè)備備件預(yù)先儲備、4套拆解方案反復(fù)演練、各專業(yè)同心協(xié)力,才有了這次的新紀錄。”
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