7月的海灣港務,烈日炙烤著碼頭,蒸騰起陣陣熱浪,船舶離靠安全有序,員工高效協同,處處洋溢著奮進的活力與激情。
在剛剛過去的兩個月里,碼頭接連刷新兩項重要紀錄:6月份完成船舶作業39艘次,創下單月作業船次歷史新高;7月份吞吐量突破29.9萬噸,刷新碼頭投產以來單月吞吐量紀錄。
無縫銜接,泊位用到極致
目前,海灣港務后方企業海灣化學已成為國內50%液堿出口量最大的生產企業。7月份,密集的船期和龐大的作業量,給碼頭接卸工作帶來不小的壓力。
面對挑戰,企業科學制定計劃,充分利用夏季白天時長優勢,將船舶進出港時間拓寬至5:00-19:00。諸如,過去夜間完貨的船只能等天亮離泊,現在通過預排計劃,確保90%船舶在日照時段完成作業,避免船舶夜間完貨滯留,為后續船舶的靠泊擠出寶貴時間。
以7月12日作業為例,“史丹納大陸”輪本港裝液堿,需要73小時純作業時間。為確保后續“銀新”輪純苯船準時靠泊,團隊精確計算每個時間節點,實現兩船作業無縫銜接。
正是這種“一船算著一船干”的精細化管理模式,創造出了HW1#泊位31天連續作業新紀錄。6月份,該泊位高效完成“兩離兩靠”14艘次的高頻作業;7月份,更成功完成“諾德馬特”輪3液堿裝船任務,創下單船作業新高。通過精細化的船舶調度和晝夜銜接的作業模式,HW1#泊位創造31天連續作業歷史,泊位利用率已經接近極限。
降溫降壓,破解卸船難題
7月20日,韓國籍“世韓盛世”輪靠泊海灣港務HW2#泊位。丙烯作為高飽和蒸氣壓化工品,夏季卸船作業面臨巨大挑戰。海灣化學接收罐區壓力常年維持在1.27MPa左右,疊加高溫天氣影響,卸船壓力持續攀升,作業效率難以保障。
當天開始卸貨時,船前壓力已達1.5MPa,初始卸率尚能維持在140t/h。但到14時,隨著氣溫升高,卸率逐步降至70t/h并且仍有降速的趨勢。按照常規操作只能降低卸速,但這將嚴重影響HW2#泊位的船舶周轉計劃。面對這一困境,企業主調賈方振立即組織專業團隊研究解決方案。
受LPG球罐管理經驗的啟發,團隊創新提出“噴淋降溫降壓”方案。經與海灣化學緊急協調,7月26日18時開啟儲罐噴淋系統。實踐證明,這種邊噴淋邊卸貨的創新方法成效顯著:卸率提升至100t/h,最終“世韓盛世”輪較原計劃提前1天完成作業。這一突破不僅提高了泊位利用率,更為今后同等條件下的丙烯卸船作業積累寶貴經驗。
效率躍升,實現價值新創造
7月份數據顯示,海灣港務碼頭僅靠泊8艘次液堿船就完成了14.29萬噸的作業量,較傳統作業模式實現了40%的效率躍升。“銀新”輪以195噸/小時的平均卸率創下苯船作業新標桿。“南煉16”輪創造高溫季節1天完成6600噸苯乙烯裝船紀錄……企業推行的大船作業模式和碼頭卓越的接卸速度、物流效率正日益成為集團的核心競爭力。
以3.9萬噸作業量為例,傳統模式下需要3艘船舶作業,僅進出港和備卸時間就消耗12小時;而采用大船作業后,同等作業量僅需4小時輔助作業時間即可完成。這種作業模式的轉變不僅縮短了船舶在港時間,更顯著提高了泊位周轉效率,為碼頭吞吐能力的持續提升奠定了堅實基礎。
近年來,海灣港務碼頭持續刷新全國同類貨種、同類船型的單船作業效率紀錄,其高效的作業能力已獲得國際認可,乙烯供貨商更是將其視為海灣集團的新優勢。今年2月首次到港的“尼康”輪,該船6500噸乙烯僅用21小時就完成卸貨,這一速度令船東驚嘆不已。“這個效率前所未見,以往在中國的其他沿海大型港口,同樣體量的卸貨作業至少需要48小時。”船東表示。
大船作業模式和高效作業帶來的經濟效益顯而易見,不僅大幅節省大型商船的租金成本、時間成本,更顯著提升船舶周轉效率。如今,“尼康”輪已成為海灣碼頭的常客,僅7月份就在該碼頭完成5次作業循環,形成了“卸貨—韓國裝載—返港卸貨”的高效運營模式。這種良性循環正是海灣港務碼頭核心競爭力的最佳印證。
篤行實干,行有所成。面對夏季高溫高濕的作業環境,海灣港務團隊上下團結一心,展現出能打硬仗、敢打硬仗的頑強作風。8月份已至,企業將持續優化作業流程,突破效率瓶頸,提升核心競爭力,為集團完成全年目標任務貢獻更大的力量。
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