潞安恒通化工公司氯堿廠持續深化技術創新與精細化管理,圍繞保障安全、促進生產、降低成本、提升效益的目標,積極推行一系列小改小革項目,成效顯著,為該公司可持續發展注入了強勁動力。
氫氣放空升級改造 筑牢安全防線
鑒于原氫氣放空系統存在的三大安全隱患,即放空能力不足、材質不符安全標準以及布局緊湊易致火勢蔓延,氯堿廠實施了系統性的改造工程。
首先,針對新建的一期與二期氫氣放空管緊湊問題,新系統增大了放空管的間距,有效隔絕了潛在的火源傳遞風險,確保一根放空管發生意外時,不會波及另一根,提升了系統的防火安全性。其次,針對放空量不足的問題,新系統大幅提升了放空能力,并采用不銹鋼材質替代原有的碳鋼管道,不僅增強了管道的耐腐蝕性和密封性,還延長了設備使用壽命,減少了維護成本。
更重要的是,此次改造集成了先進的遠程操控蒸汽滅火系統、氮氣置換。這一創新設計能夠在緊急情況下迅速啟動,精準撲滅火源,有效遏制火情蔓延,為安全生產筑起堅實防線。此外,新系統還增設了全面的防凍與防雷設施,全方位覆蓋了極端天氣條件下的安全需求,徹底消除了季節性安全隱患,確保氫氣放空系統在各種環境下都能穩定運行。
此次氫氣放空系統的全面升級,不僅從根本上解決了原系統存在的安全隱患,還提升了裝置的運行適應性和可靠性,實現了在異常情況下無需系統減量或停車即可保障安全的目標為生產裝置的長期、穩定、高效運行奠定了基礎。
冷卻器材質革新 保障生產連續性
面對電解工段燒堿板式冷卻器因循環水高氯離子腐蝕嚴重的問題,氯堿廠果斷決策,將原有的4臺鎳材質冷卻器全部升級為哈氏合金HC276材質。這一舉措有效解決了鎳材設備短期內即出現點蝕泄漏的難題,大幅提升了生產安全性和設備穩定性。哈氏合金HC276的耐腐蝕性為氯堿廠的生產過程筑起了一道堅固的安全屏障,確保了生產的連續性和順暢性。
從長遠經濟效益來看,該項改造盡管初期投入較大,但哈氏合金冷卻器的超長使用壽命預計將為企業節省高達152萬元的更換費用,實現了安全增效與經濟效益的雙贏。
控制系統優化 提升裝置安全性
針對6千伏控制系統在運行過程中出現的PT斷線導致電動機低電壓保護誤動作、脫銷裝置高壓泵電機加減速控制不足以及新柴油消防泵無法正常投用等問題,氯堿廠進行了深入分析和優化改造。該廠通過啟用P127微機保護的PT斷線監視功能,實現了對PT斷線的實時監測和報警閉鎖功能,有效防止了電動機低電壓保護的誤動作。同時,該廠利用S2端子功能為脫銷裝置高壓泵電機配置了第二段加減速時間控制策略,確保了高速泵的長期穩定運行。此外,該廠還通過精細配置柴油消防泵控制器及調速板參數,實現了機組的正常試車與可靠備用狀態轉換,為消防系統的正常運行提供了保障。
這一系列改造措施從根本上解決了氯堿廠6千伏控制系統及關鍵設備存在的問題,顯著提升了生產裝置的安全性與穩定性,為企業安全生產奠定了堅實基礎。
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